泵配件的常见故障排查与处理
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一、对轴承损坏和进口流量不足可能性的排查与处理。
轴承损坏和进口流量不足是造成泵振动的常见原因。因为轴承损坏会使泵轴在高速运转中产生摆动,造成振动上升;泵的进口液体流量不足则会使叶轮受力不均,引起泵在转动中振动上升。
针对上述原因,肯富来水泵对水力透平的轴承及进口过滤器进行了检查,发现水力透平联轴器端轴承座内有金属杂质,判定轴承有损伤,拆卸后轴承果然已磨损,对其进行了更换,止推侧检查结果正常;同时对进口过滤器进行检查,发现有轻微堵塞现象,为保证泵的进口流量,在不影响装置正常运行的前提下,对过滤网进行了更换,将原来40目的过滤网更换为35目(丝径0.18mm)的过滤网。
但经过上述处理后,发现振动异常升高的现象仍未得到消除。
二、对泵轴弯曲,转动部件与静止部件发生摩擦可能性的排查与处理。
泵轴弯曲,转动部件与静止部件发生摩擦也是造成离心泵振动异常的原因之一。因为泵轴弯曲会使转子组在高速运转过程中不在同一条轴线上,使整个转子产生摆动,运转时引起振动异常;而转动部件与静止部件发生摩擦不仅会损坏设备,还会使设备运转失去平衡,从而导致振动异常。
为此,对转子内部部件进行了重点检查。检查发现,水力透平轴上的叶轮锁紧轴套一端咬死,另一端有松动现象,且叶轮表面有明显的摩擦痕迹。由此我们推断,叶轮和轴之间已经有了相对移动,导致叶轮在泵壳中没有对中,并和其中一端的壳体接触产生摩擦,从而破坏了泵的运转平衡。
佛山水泵厂觉得出现这种情况的原因应该是在加热安装叶轮时,由于热胀冷缩,叶轮与轴套之间出现间隙,锁紧轴套未将叶轮完全锁死造成的。另外,对轴的弯曲度也进行了检测。
标准要求水力透平转子径向跳动值不能超过0.05mm,而检测结果显示,径向跳动最大值已达0.12mm,超出了设计标准;同时还可以看出,轴已经扭曲变形,已不能保证运转的质量。
针对转子出现的问题,随即更换了一根符合设计标准的轴,重新进行了组装,恢复,并重点检查了锁紧轴套和叶轮之间的锁紧状况。经过上述处理后,从投用后的实际效果看,振动现象有所好转,但仍未得到根本消除。
三、对联轴器对中不良可能性的排查与处理。
联轴器对中不良也会对运转泵造成明显影响,当驱动端与从动端设备通过联轴器连接的时候,如果两端旋转轴不在同一轴线上,就会形成夹角,使泵轴在高速运转过程中受到径向外力作用,造成泵振动异常,同时还会对轴承造成损害,导致轴承使用寿命缩短。因此,泵的检修过程中,驱动端和从动端的泵轴找正是非常重要的。
针对此因素,复查了水力透平泵轴的找正情况,未发现重大问题,所有数据也都在标准范围内,从而排除了联轴器对中不良引起泵振动异常的可能。
四、对轴承座与壳体间定位不良可能性的排查与处理。
若轴承座与壳体间定位不良,其同轴度将不能得到保证,转子组在运转中将受到径向外力作用,造成振动异常。
针对轴承座的问题,考虑到原轴承座已使用多年,可能存在变形的现象,对两侧轴承座进行了更换,并重点对泵体及轴承座的安装连接尺寸重新进行了测量,安装时注意保证轴承座与泵体的同轴度。
五、对泵体内存在异物或有部件损坏可能性的排查与处理。
泵体内存在异物或有部件损坏,将破坏泵的初始平衡设计,使泵在一个不平衡的工况下运行,从而导致泵运转不稳定,振动异常。
对水力透平壳体内部仔细检查发现,壳体流道尾部约100mm长的导叶由于使用多年及腐蚀破损掉落,引起壳体流道变化,导致液体不按原设计方向进入泵体,进液量也变得不均匀,造成泵的初始平衡被破坏,使泵在一个不平衡的工况下运行,最终导致泵运行不稳定,振动异常。
由于壳体流道的修复难度较大,且不能保证修复后的导叶不再掉落,于是对壳体进行了整体更换。壳体整体更换后,水力透平投入运行,运转情况明显好转,工况稳定,止推端水平,垂直,轴向振动值分别降至16m、18m、8m,联轴器端水平和垂直振动值分别降至2m和14m。
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